(谢文艳 杨志明 记者 许诺)大庆石化公司紧跟市场需求,抓住成品油生产黄金季节,合理调整资源配置,增产优质低凝柴油,入冬以来,大庆石化累计出厂-35号柴油10.79万吨,优质产品满足市场需求。
随着天气逐渐转冷,东北地区低凝柴油需求渐增,大庆石化聚焦生产、入库、存储、装车等环节,组织技术人员全面分析产品质量,并制定整改措施,力保产品出厂合格率达100%。
大庆石化完善质量全过程管控体系,转变传统思维,将质量管理重心向事前预防转移,严格落实各项管理制度,确保产品质量优异。
为把住原料入厂关口,大庆石化严格把控不合格品流入与流出,针对不合格数据,第一时间进行样品复查,力保产品质量达标。炼油厂深度挖掘大庆原油和俄罗斯原油的价值潜力,严把产品质量关。其中,汽油产品迈入国Ⅵ_B标准行列,3号喷气燃料、半精炼石蜡等产品被授予“全国用户满意产品”称号。
化工一厂充分考虑乙烯、丁烯等主要聚合原料中不同杂质对产品质量的影响,制定科学合理的原料监控方案,优化原料生产周期,提升原料精制床层去除杂质的能力,进一步为下游用户提供优质原料。热电厂加强原煤入厂管理,及时与物资供应中心、铁路等单位和部门沟通,增加采样数量,加密采样频次。今年前10个月,热电厂累计开展常规检验分析1010次,临时抽检煤样360次。
大庆石化不定期与国内不同实验室开展对标分析,提高实验室的检测能力和分析测试水平。今年前10个月,公司累计外报数据67多万条,完成质量抽检4881次,有效管控了质量风险点。
炼油厂大检修开工后全力增产航煤,优化分馏塔顶部回流及中段回流,使航煤产品组分精准分离,大大提升了产品产量。化工一厂对裂解炉传热炉管进行技术改造,解决了裂解炉燃料气耗量高、尾气中乙烯损失多等运行问题,使每台裂解炉每小时可节约燃料气约0.2吨。脱甲烷塔釜再沸器更换后,尾气中乙烯损失率由0.2%下降至0.04%左右,提高了产品收率。
新产品UH150P试产时,由于其产品指数低,黏均分子量高达150万个,对生产工艺条件要求较高。塑料厂低压聚乙烯车间通过进一步改进催化剂粒径、优化生产温度等措施,实现分子量、表观密度、粒径等指标的精准控制,在较短时间内顺利完成3种牌号产品切换,保障了产品质量。
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