11月24日,全国劳动模范和先进工作者表彰大会在北京隆重召开。中国石油兰州石化公司高级技师、石化厂乙烯联合车间操作工孙青先荣获全国劳动模范荣誉称号,在京接受表彰。
孙青先作为兰州石化公司石化厂乙烯联合车间高级技师,目前是中国石油技能专家,曾获评第二届“陇原工匠”,甘肃省“五一”劳动奖章获得者、全国技术能手、中华技能大奖获得者,中央企业百名杰出工匠,享受国务院政府特殊津贴。在解决裂解炉的疑难杂症方面,他被业内誉为“炉王”。
“进厂30多年来,我把潜心做好‘深入掌握乙烯生产技术、保证装置安稳长满优生产’这件事作为自己的初心和使命,来报效养育自己的国家、培养自己的企业。”孙青先表示他爱他的同事,也爱企业,更爱国。
依托“孙青先国家技能大师工作室”,孙青先组织开展技能培训和技术交流,通过言传身教,有20多名员工取得了技师、高级技师职业资格,培养了1名企业级技能专家、3名甘肃省技术能手、6名中国石油技术能手。
他把所学、所干与理论相结合,先后编写完成了《乙烯装置裂解炉操作法》等近40万字的技术资料,创下国产化程度最高乙烯装置开车纪录,被国内乙烯装置广泛应用。
24万吨/年乙烯装置产能恢复是兰州石化原料结构调整的重点项目之一,也是中国石油、省市政府高度关注的项目。为保证新建裂解炉点火一次成功,从年初开始,孙青先就投入到管线设备吹扫置换、气密查漏、装置仪表联锁调试等工作中,并积极做好操作规程和各种方案的编制工作。在项目建设过程中,他放弃节假日,与时间赛跑。他说:“我就是希望通过我的努力,促进年24万乙烯装置产能恢复项目早日开车,并实现安稳长满优生产,为企业、国家多创价值,把疫情造成的经济损失抢回来。”
24万吨乙烯装置投产初期,由于初馏塔的裂解重油黏度较高,且塔釜液面不易控制,致使油洗塔负荷始终达不到设计能力,成了制约整套装置生产的瓶颈。这种情况,不仅兰州石化公司石化厂没有遇到过,就连整个国内也没有成功经验可借鉴。
有一次,他在翻阅国内外行业信息时,被一条降低油洗塔浓度确保稳定操作的经验吸引住了。通过这条信息得到了从降低油洗塔浓度做文章的思路。随后经过实践,他提出往裂解油中注入急冷水来改善油洗塔的操作建议。
最终,这项建议被采纳并收到了显著效果,油洗塔塔顶温度很快从120℃降至104℃,降低了重油黏度,各项技术经济指标在短时间内也达到了设计值,为装置全面达标奠定了基础。
此外,孙青先还和技术人员一起提出向原料中注硫,解决了甲烷化经常飞温的难题。他先后解决的乙烯装置关键技术难题20多项,获得行业影响的技术成果16项,累计创造效益8000万元以上。
兰州石化公司曾在一段时间内,年产24万吨乙烯装置的乙烯、丙烯产品收率偏低。同时,裂解炉运行周期只有短短的5天,大大低于20天的设计值,严重影响装置效益的发挥,这让孙青先忧心忡忡。
裂解温度控制不好是装置产品收率低、运行周期短的根源。由于化工厂的龙头是乙烯装置,乙烯装置的龙头是裂解炉,每台裂解炉有16个燃烧器72根炉管。如果过程中一旦出现炉管进料不均、燃烧器调节不好、火焰扑炉管等因素,将会影响裂解炉温度的控制。而要想使每根炉管出口温度保持一致非常困难,很多人认为这是不可能完成的任务。
为了解决这几乎不可能完成的任务,孙青先“拗”劲又上来了。他说:“我就不信解决不了这个问题。”
那些日子,他每天顶着70℃炉壁高温,用测温枪测量每根炉管温度,对照裂解气数据进行分析。他一次又一次反复调试,直到把所有的炉子调节好,一个月下来,终于将几台炉子炉管之间200℃到30℃的温差,控制到炉管横向温度一致。不仅如此,他还在操作中总结摸索出了“一查看进料偏差,二调整烧嘴火焰,三观察炉管颜色”的裂解炉反应温度三步控制法。通过利用该工作法,裂解炉运行周期不仅达到20天设计值,双烯收率还提高了1个百分点,年增经济效益540万元。
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